近年來,隨著深層油氣藏勘探開發(fā)的不斷深入,超高溫高壓井?dāng)?shù)量也逐年遞增。去年以來,每年有30至40口超過160攝氏度的超高溫井需注灰施工,這對超高溫高壓水泥漿體系提出了更加嚴(yán)苛的要求。
以往,勝利石油工程公司井下作業(yè)公司水泥實驗溫度最高為160攝氏度。面對高溫高壓注灰任務(wù),時常依托兄弟單位協(xié)助施工,但通過近三年數(shù)據(jù)統(tǒng)計,仍無法保證超高溫井注灰成功率。
(相關(guān)資料圖)
深入分析原因,系固井施工與井下作業(yè)注灰工況截然不同,固井施工具有速度快、量大、在泥漿中施工等特點,多為解決井筒整體完整性問題;而井下作業(yè)注灰量小、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、在水中完成注灰施工,以解決局部高壓封堵等問題。
“不同的工況對水泥漿配方、性能要求不同,不能生搬硬套,自主突破超高溫精準(zhǔn)注灰技術(shù)是唯一出路。”井下作業(yè)公司技術(shù)研發(fā)中心副主任曹衛(wèi)東介紹道。
然而,攻關(guān)之路充滿艱辛。沒有成熟配方、缺乏專用設(shè)備、人員經(jīng)驗不足,這些問題如同“三座大山”橫亙在技術(shù)團隊面前。但井下作業(yè)公司技術(shù)團隊并未退縮,他們通過查閱大量相關(guān)技術(shù)資料,借鑒行業(yè)成熟經(jīng)驗進(jìn)行深入分析研究,同時積極開展調(diào)研實驗儀器設(shè)備的配套工作。
在公司的大力支持下,一套先進(jìn)的超高溫稠化實驗設(shè)備迅速到位,為技術(shù)攻關(guān)帶來關(guān)鍵助力。但新的問題接踵而至,由于缺乏經(jīng)驗,新設(shè)備操作不熟練,配方調(diào)整過程如同“盲人摸象”,加之高溫高壓環(huán)境下,水泥倒掛、凝固時間失控、強度不達(dá)標(biāo)等各種問題頻繁出現(xiàn)。
在兩個多月的時間里,技術(shù)人員先后篩選了46種原材料,制定了20多種配方,對不同溫度、壓力條件下的多種配方進(jìn)行反復(fù)調(diào)配。
“每一次稠化曲線異常,都像心電圖一樣揪著大家的心。”技術(shù)人員賀江濤回憶道。憑借不懈努力和反復(fù)論證,技術(shù)團隊完成了180攝氏度以下超高溫水泥稠化實驗,形成了自主的水泥稠化配方,具備了超高溫水泥固化能力。
今年4月,在接到樁古斜62井注灰實驗任務(wù)后,為確保各項性能指標(biāo)滿足現(xiàn)場施工要求,技術(shù)團隊針對該井溫度174攝氏度、壓力32.4兆帕施工要求,先后進(jìn)行了7輪稠化實驗(普通井通常僅需1—2次),進(jìn)一步優(yōu)化水泥配方參數(shù)及稠化后養(yǎng)護等工作,最終調(diào)配出最佳注灰配方。
施工過程中,技術(shù)人員現(xiàn)場全程指揮,嚴(yán)格把控連續(xù)油管下深、注灰排量、替漿壓力等關(guān)鍵環(huán)節(jié),各崗位人員密切配合,確保了兩次注灰任務(wù)安全高效完成,施工一次成功率100%。
樁古斜62井的成功實施,不僅突破了井下作業(yè)公司在超高溫高壓注灰技術(shù)領(lǐng)域的瓶頸,更為同類井施工積累了可復(fù)制、可推廣的寶貴經(jīng)驗。
下一步,技術(shù)團隊將聚焦200攝氏度以上超高溫注灰水泥配方以及連續(xù)油管精準(zhǔn)注灰方法持續(xù)攻關(guān),致力于研發(fā)出抗溫能力強、流型可控性好、低成本的水泥漿體系,為深層油氣勘探開發(fā)提供更為堅實的技術(shù)支撐與“井下方案”。(大眾新聞記者 顧松 通訊員 李佳 顧珍時)





















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